ハブ抜き台Ver.4-
114.3化が完了したらそう何度もハブを抜く必要はなくなるはずだが、もう片方のVOXYナックルを分解しなくちゃならん。先日作ったVer.3は早速歪み始めてるのと、高さが足りなくてハブが少し抜けたら途中でプレス付属のプレートを挟み直してやる必要があって地味に面倒なので、ちゃんとしたハブ抜き台を作ることにした。
せっかく調達した3Dプリンターで試作品を出力してちゃんと支えられるか確認しつつ、例によってmisumi (meviy)に発注する。
何パターンか検討して、コストと安定性の試行錯誤を繰り返し、最終的に、ガス管用の太いパイプを立てて高さを稼ぎ、その上に半円状の板(t=6)×2を載せて、さらに市販のプレス用円板セット(地味に高いので今まで持ってなかったけど、この機会に調達)の円板4つでナックルのバックプレート用ボルトを支える方式を考案。


ただし、コスト低減のため半円×2ではなく円板×1で注文し、届いた円板をグラインダーでぶった切るw。パイプのバリ取りも当然自分で。





で、実際にナックルを設置してみるとこんな感じ。いいんでない?(・∀・)ニヤニヤ
本命のVOXYナックルはもちろん、ボルトの配置やバックプレートの凹凸が微妙に違うVCV11ウィンダムやAVV50カムリのナックルも安定して支えられる。
いざ、油圧プレスへ!
・・・、あれぇ!?(ノД`)
鉄板6mmじゃ油圧プレスの圧に全然耐えられなかった。_| ̄|○
斜めったまま悪あがきしたせいで、ボルトの角が潰れてソケットがハマらなくなっちゃった。メガネレンチを軽く叩き込んだら回せたけど、ここのボルトがトルクスになってるのはこういう理由か??
結局、パイプの上に油圧プレスに付属のプレートを乗っけて支えたら、無事にハブが抜けた。
パイプは使えたけど、せっかく特注で作った半円板は一発でお亡くなり。(´・ω・`) もっと分厚い板(MAX 16mmだったかな?)で発注しなおすことも考えたけど、高いし、プレスのプレートで我慢することに。
もう一回りデカいプレスのプレートが欲しいな、とも思ったけど、意外とバラで売ってないんだよなー。




